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案例分析|由設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理、制造缺陷引起的蒸壓釜爆炸事故

   2021-03-18 子琪410
核心提示:1982年10月29日,北京市某煙灰制磚廠發(fā)生蒸壓釜爆炸事故,死亡6人,傷10人,直接經(jīng)濟(jì)損失34萬(wàn)元。
           1982年10月29日,北京市某煙灰制磚廠發(fā)生蒸壓釜爆炸事故,死亡6人,傷10人,直接經(jīng)濟(jì)損失34萬(wàn)元。

    (一)事故經(jīng)過(guò)

    北京市某煙灰制磚廠制磚車間于1976年試生產(chǎn),1977年正式投產(chǎn)。設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)

7 500萬(wàn)塊蒸壓粉煤灰磚,實(shí)際達(dá)到8 300萬(wàn)塊。該車間有5臺(tái)蒸壓釜,系富拉爾基第一重型機(jī)器廠制造。釜的規(guī)格為?2.85 m×25.6m,設(shè)計(jì)工作壓力1.0 MPa,實(shí)際使用壓力0.8MPa,釜的容積為170m³,發(fā)生爆炸的是一號(hào)釜。

    磚的蒸壓時(shí)間為8.5 h,其中升壓2h(壓力從0緩慢地升到0.8 MPa),恒壓5 h(維持0.8 MPa),降壓1.5 h(壓力從0.8 MPa逐漸降到0)。一號(hào)釜爆炸發(fā)生在10月29日17時(shí)5分,正是早、中班交接班的時(shí)間,爆炸是在交班后5min發(fā)生的,事前,工人們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。一聲巨響,車間一片煙霧熱汽,釜體前20~50 m范圍內(nèi)的6名職工當(dāng)場(chǎng)死亡,10名職工受傷。

    蒸壓釜爆炸后,設(shè)備和設(shè)施破壞十分嚴(yán)重。蒸壓釜釜蓋的無(wú)折邊封頭與釜圈焊接的一圈焊縫全部斷裂,一噸重的封頭飛出24 m,將廠房屋面板打碎成一個(gè)18㎡的透天洞,封頭落到5t天車大梁上,將天車大梁砸彎。釜蓋上828 kg重的支架飛出25 m遠(yuǎn),爆炸后使總重量為155 t,直徑2.85 m、長(zhǎng)25.6 m的釜體(包括釜體自重,釜內(nèi)蒸壓的2.4萬(wàn)塊磚、八個(gè)釜車和保溫層的重量)后移4~5m。釜車上的坯板有17塊被推出釜外,車間停放的8輛釜車被氣浪推出,最遠(yuǎn)達(dá)72 m。釜體內(nèi)1/3的磚塊飛出釜外,最遠(yuǎn)達(dá)189.5 m, 7 000㎡的主廠房上窗框和玻璃全被震碎,廠房部分蓋板位移。臨近廠房的辦公樓和周圍房屋部分玻璃震碎。直接經(jīng)濟(jì)損失34萬(wàn)元。傷亡人數(shù)之多、破壞威力之大、后果之嚴(yán)重,是至今硅酸鹽建筑制品行業(yè)發(fā)生的最大一次爆炸事故。

    (二)事故原因分析

    1.蒸壓釜設(shè)計(jì)上的問(wèn)題

    該釜是東北工業(yè)建筑設(shè)計(jì)院與富拉爾基第一重型機(jī)器廠聯(lián)合設(shè)計(jì)的。據(jù)分析,主要存在如下5個(gè)方面的問(wèn)題:

    (1)該釜釜蓋設(shè)計(jì),采用的是無(wú)折邊球形封頭焊接結(jié)構(gòu)。因?yàn)檫@種結(jié)構(gòu)會(huì)引起很大的復(fù)雜的局部應(yīng)力,故在國(guó)內(nèi)外有關(guān)規(guī)范中都不采用。

(2)設(shè)計(jì)規(guī)定,無(wú)折邊球形封頭一定要采用焊透結(jié)構(gòu),而該一號(hào)釜采用的是未焊透的角焊結(jié)構(gòu),這在設(shè)計(jì)上是不允許的,如圖10-4、圖10-5所示。

10-4-5

    (3)無(wú)折邊球形封頭和釜蓋圈應(yīng)該采用同種鋼材。而設(shè)計(jì)時(shí),釜的封頭用16Mn鋼,釜蓋圈用35號(hào)鍛鋼。兩種異種材料焊接,又沒(méi)有提出任何焊接工藝保證措施。規(guī)程規(guī)定:含碳量大于0.24%的材料,不得用于焊制容器,因此35號(hào)鍛鋼是不允許用在釜上的。

    (4)作為壓力容器的設(shè)計(jì),沒(méi)有強(qiáng)度計(jì)算書,設(shè)計(jì)缺乏依據(jù)。

    (5)圖紙上沒(méi)有提出焊接質(zhì)量應(yīng)遵照的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。沒(méi)有射線探傷比例和焊縫系數(shù)的要求,甚至沒(méi)有焊縫尺寸要求。圖紙中錯(cuò)誤地規(guī)定制造單位不做水壓試驗(yàn)。

    2.蒸壓釜的制造質(zhì)量存在的問(wèn)題

    (1)焊接質(zhì)量低劣。焊縫中有連續(xù)氣孔、夾渣、密集氣孔等缺陷存在。

    (2)焊接加強(qiáng)高低于母材,有咬邊現(xiàn)象,有的焊縫未連接上。

    (3)母材有嚴(yán)重的重皮現(xiàn)象。制造中已發(fā)現(xiàn),但未處理。

    (4)封頭與釜蓋圈焊縫幾乎全部未焊透(有極為明顯的氣割痕跡),大大減弱焊縫強(qiáng)度。

    (5)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,制造廠對(duì)16 Mn鋼和35號(hào)鍛鋼兩種異種材質(zhì)焊接沒(méi)有采取合理措施,如進(jìn)行工藝評(píng)定等,因而焊接質(zhì)量低劣。

    (6)產(chǎn)品出廠不做水壓試驗(yàn),未經(jīng)全面嚴(yán)格檢查。

    (7)隨產(chǎn)品出廠的技術(shù)資料除圖紙外,沒(méi)有合乎要求的合格證,沒(méi)有材質(zhì)化驗(yàn)合格證,沒(méi)有焊縫探傷報(bào)告,沒(méi)有強(qiáng)度核算書,沒(méi)有水壓試驗(yàn)報(bào)告,沒(méi)有使用說(shuō)明書。

    由于整個(gè)焊縫加強(qiáng)高都未達(dá)到設(shè)計(jì)的高度;內(nèi)壁焊縫的焊道寬度有的只有1~2 mm;35號(hào)鍛鋼和16 Mn鋼板兩種不同材料的焊接,未做焊接工藝評(píng)定;整個(gè)焊縫斷口裂紋、夾渣、密集性氣孔、未焊透等焊接缺陷都明顯存在。由于焊接制造時(shí)產(chǎn)生的原始裂紋,在設(shè)備運(yùn)行低周疲勞的作用下,逐漸擴(kuò)展,加上設(shè)計(jì)本身的原因,導(dǎo)致焊縫斷裂,發(fā)生爆炸。

    3.操作上的問(wèn)題

操作不認(rèn)真,在運(yùn)行中未進(jìn)行疏水處理,造成釜內(nèi)積水,形成上下溫差應(yīng)力,而且應(yīng)力是交變的,造成疲勞破壞。

    (三)事故教訓(xùn)

    (1)使用蒸壓釜的單位應(yīng)立即對(duì)蒸壓釜內(nèi)部的所有焊縫進(jìn)行檢查,若重檢查釜蓋的焊縫和筒體與筒圈焊接的環(huán)焊縫,如發(fā)現(xiàn)有裂紋缺陷,應(yīng)立即停用,妥善處理。

    (2)設(shè)計(jì)單位應(yīng)修改原設(shè)計(jì).報(bào)主管部門組織審查,報(bào)勞動(dòng)部鍋爐壓力容器安全監(jiān)察局備案。

(3)制造單位應(yīng)立即停止制造設(shè)計(jì)不合理的蒸壓釜,并將修訂后的圖紙、資料報(bào)主管部門和鍋爐局審查。

    (4)各級(jí)勞動(dòng)部門應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查.防止同類事故再次發(fā)生。

 

 
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